造成回轉(zhuǎn)窯停窯的因素及最初投料量規(guī)范介紹
回轉(zhuǎn)窯運(yùn)轉(zhuǎn)中由于操作的失誤而引起結(jié)圈的處理,在升溫的過程中,按照規(guī)定當(dāng)回轉(zhuǎn)窯尾溫度升到八百度時(shí)就可以啟動(dòng)窯主傳動(dòng),這樣不僅對(duì)窯內(nèi)耐火磚的受熱達(dá)到均勻很有幫助,而且還能夠有效令沉積的煤灰向前移動(dòng),并和回轉(zhuǎn)窯內(nèi)的存料完全混在一起,那么處于煤灰沉積點(diǎn)的煤灰就不會(huì)因煤灰沉積太多而造成結(jié)圈。本篇關(guān)于回轉(zhuǎn)窯最初投料量的規(guī)范及停窯因素介紹。
一般情況都會(huì)認(rèn)為最初的投料量在規(guī)定的值即80噸/小時(shí)的3/5-7/10較為合適,但是根據(jù)實(shí)際運(yùn)轉(zhuǎn)情況分析,在最初的投料量在60噸/小時(shí)的情況下,相對(duì)還是比較高,就不能加快對(duì)窯速的提升。但是因?yàn)槊夯业娜埸c(diǎn)是比較低的,此時(shí)回轉(zhuǎn)窯內(nèi)很容易出現(xiàn)“發(fā)粘”的現(xiàn)象,并且此時(shí)窯內(nèi)的溫度是較低的,常常會(huì)給人看到假象,認(rèn)為其溫度是比較高的,這樣就產(chǎn)生了誤操作。
一般會(huì)以降低回轉(zhuǎn)窯速,使窯頭喂煤量加大,這就給結(jié)圈制造了機(jī)會(huì),多數(shù)夾生料就會(huì)進(jìn)入燒成帶并和煤灰混合,在窯速較低餓條件下進(jìn)行煅燒,這就促使了結(jié)圈的產(chǎn)生。夾生料被煅燒后,窯內(nèi)的物料就會(huì)減少許多,操作者就會(huì)減少回轉(zhuǎn)窯的窯頭喂煤量,提高窯速,就會(huì)再次出現(xiàn)生料前涌現(xiàn)象,這樣反復(fù)的運(yùn)轉(zhuǎn),前結(jié)圈也會(huì)很快形成。另外在回轉(zhuǎn)窯的燃燒器處于偏外燃燒時(shí),同樣會(huì)導(dǎo)致前圈的形成,并使回轉(zhuǎn)窯的運(yùn)轉(zhuǎn)狀況急速惡化。
在回轉(zhuǎn)窯的整個(gè)運(yùn)轉(zhuǎn)系統(tǒng)中,主、輔機(jī)的設(shè)備故障都是比較多的,才導(dǎo)致窯的頻繁停窯。以往應(yīng)用于回轉(zhuǎn)窯燒成帶的鎂鉻磚,其運(yùn)轉(zhuǎn)周期一般在百天左右,最長(zhǎng)的也超不過156天,經(jīng)過詳細(xì)的分析發(fā)現(xiàn),不論是原材料還是設(shè)備所出現(xiàn)的突然故障,或是筒體的變形,生產(chǎn)中的化學(xué)變化都會(huì)導(dǎo)致頻繁停窯?;剞D(zhuǎn)窯在運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)或運(yùn)轉(zhuǎn)或停止,掉窯皮對(duì)耐火磚帶來急劇性的溫差變化,并且在窯正常運(yùn)轉(zhuǎn)中存在物料下部的耐火磚體表溫度下降,而火焰內(nèi)的耐火磚表面溫度會(huì)有一定程度的上升,存在的此種一定時(shí)間的變化,會(huì)導(dǎo)致熱疲勞現(xiàn)象的出現(xiàn)。鎂鉻磚在回轉(zhuǎn)窯的頻繁開停過程中會(huì)受到影響而產(chǎn)生熱應(yīng)力,但是如果超出鎂鉻磚所能承受的最大值時(shí),鎂鉻磚就會(huì)發(fā)生開裂現(xiàn)象,磚的破壞程度也會(huì)比較嚴(yán)重,并加快了損壞的速度。
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