國產(chǎn)聚氨酯篩網(wǎng)因“無彈性、易堵孔、有效開孔率低”造成振動篩的篩分效率低,增加了破碎系統(tǒng)的循環(huán)負荷,進而制約了整個選廠的產(chǎn)能發(fā)揮。國內(nèi)某大型鎢礦在不改變現(xiàn)有破碎篩分設備配置的情況下,憑借美卓奧圖泰Trellex®橡膠篩板解決方案,使得破碎系統(tǒng)的用電成本大幅降低,并實現(xiàn)了可觀的經(jīng)濟效益。
2018年,該鎢礦企業(yè)3500噸/天新選廠正式投入運營,可年生產(chǎn)鎢精礦5000噸。其中,破碎工藝采用三段一閉路流程:粗碎應用1臺美卓奧圖泰Nordberg® C100™顎式破碎機,中碎應用1臺Nordberg® GP200S™圓錐破碎機,細碎應用1臺Nordberg® HP400™圓錐破碎機,檢查篩分配備1臺國產(chǎn)2DKR3675H雙層圓振篩。
擺脫篩分掣肘,效率大幅提升
在生產(chǎn)過程中,該鎢礦企業(yè)選廠技術人員發(fā)現(xiàn),國產(chǎn) 2DKR3675H振動篩所暴露出的篩網(wǎng)堵礦問題日益凸顯。隨著時間推移,低篩分效率直接制約了破碎工藝的性能發(fā)揮,并最終影響到整個選廠的生產(chǎn)能力。為此,該企業(yè)下定決心改善這一狀況,在與美卓奧圖泰工程師進行技術交流過程中,將視線聚焦到了美卓奧圖泰Trellex®橡膠篩板解決方案。
2020年11月25日,該鎢礦企業(yè)技術人員與美卓奧圖泰工程師進行合作,首先對配備國產(chǎn)聚氨酯篩網(wǎng)的2DKR3675H振動篩展開測試,結(jié)果顯示實際篩分效率僅為73.86%。12月25日,雙方針對振動篩的篩網(wǎng)進行升級改造,全部采用模塊化的美卓奧圖泰Trellex橡膠篩板,以替代原有的國產(chǎn)聚氨酯篩網(wǎng)。
國產(chǎn)聚氨酯篩網(wǎng)(左)與美卓奧圖泰Trellex橡膠篩板(右)現(xiàn)場應用對比
2021年3月14日,在歷經(jīng)三個多月的生產(chǎn)實踐后,該鎢礦企業(yè)對配備有Trellex橡膠篩板的2DKR3675H振動篩再度進行測試,實測結(jié)果顯示篩分效率為93.72%。得益于Trellex橡膠篩板“彈性好、防堵孔、有效開孔率高”等優(yōu)勢,使得振動篩的篩分效率提高了19.86%。
用電成本大幅降低,實現(xiàn)可觀經(jīng)濟效益
篩分效率的改善也直觀地顯現(xiàn)在整套破碎系統(tǒng)的生產(chǎn)數(shù)據(jù)上,升級改造后的破碎系統(tǒng)處理量由原來的276噸/小時提升至330噸/小時,處理能力提高了19.57%。在產(chǎn)能目標不變的情況下,小時處理量的增加可縮短每日破碎系統(tǒng)的開機時間約2.3小時,破碎系統(tǒng)電單耗也從2.83度/噸,下降至2.35度/噸,從而系統(tǒng)總用電成本降低了16.96%。同時,細碎破碎機襯板的使用壽命也延長了33.33%。
對此,美卓奧圖泰篩板產(chǎn)品經(jīng)理王奇說道:“升級Trellex橡膠篩板后,振動篩的篩網(wǎng)堵礦問題得到了立竿見影的解決。一方面,篩分效率的改善提高了整套破碎系統(tǒng)的處理能力,使得客戶可以用更短的開機時間完成生產(chǎn)任務,大幅降低了生產(chǎn)的用電成本。另一方面,破碎系統(tǒng)循環(huán)負荷的顯著降低,還有效延長了磨耗件的使用壽命,節(jié)約了細碎襯板的更換數(shù)量及人工工時成本。從已知數(shù)據(jù)來看,目前破碎系統(tǒng)僅在電耗與襯板消耗方面所節(jié)省下來的費用,每年就可為該鎢礦企業(yè)帶來近51萬元的經(jīng)濟效益*。 ”