1978年出生的郝春雷,從礦山技校畢業(yè)后就來到鞍鋼礦業(yè)有限公司,2003年,鞍鋼礦業(yè)公司弓長嶺球團(tuán)廠成立時,他因工作優(yōu)異被選拔到球團(tuán)廠工作,2008年至今從事機(jī)械點(diǎn)檢工作,并成為高級鉗工、鏈篦機(jī)回轉(zhuǎn)窯系統(tǒng)設(shè)備“土專家”。
球團(tuán)廠成立之初,郝春雷被安排在重要的鏈篦機(jī)崗位。鏈篦機(jī)回轉(zhuǎn)窯工藝是中國氧化球團(tuán)主導(dǎo)的工藝,具有大型、連續(xù)、高溫、封閉等特點(diǎn),鏈篦機(jī)回轉(zhuǎn)窯球團(tuán)生產(chǎn)分為四個工藝段:配料、造球、焙燒和冷卻,其中鏈篦機(jī)回轉(zhuǎn)窯系統(tǒng)屬于焙燒和冷卻工藝段,該系統(tǒng)熱工制度的控制和調(diào)節(jié)是整個球團(tuán)生產(chǎn)過程最重要的環(huán)節(jié)之一。郝春雷上崗后,任勞任怨,在實(shí)踐中摸索經(jīng)驗(yàn),勇于創(chuàng)新,提出了鏈篦機(jī)斗提首輪裝配水冷改造方案,延長了斗提首輪裝配的使用周期。3年后,他從事設(shè)備調(diào)度工作,不僅對鏈篦機(jī)回轉(zhuǎn)窯氧化球團(tuán)主體設(shè)備維護(hù)和檢修工作有了深入系統(tǒng)地了解,也培養(yǎng)了他的全局觀。
2008年,郝春雷被安排到專業(yè)點(diǎn)檢崗位。為了更好地完成點(diǎn)檢工作,他認(rèn)真學(xué)習(xí)機(jī)械專業(yè)知識,對點(diǎn)檢范圍內(nèi)的各種設(shè)備進(jìn)行深入研究,提出并參與的設(shè)備改造項(xiàng)目達(dá)100余項(xiàng),提出合理化建議10項(xiàng),獲得實(shí)用新型專利5項(xiàng),累計(jì)創(chuàng)效達(dá)1000余萬元。
2017年,球團(tuán)二線鏈篦機(jī)系統(tǒng)由于設(shè)備老化,漏料嚴(yán)重,故障率高,設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)極不穩(wěn)定,影響生產(chǎn)順行。郝春雷被廠領(lǐng)導(dǎo)安排到二線焙燒主抓鏈篦機(jī)回轉(zhuǎn)窯設(shè)備點(diǎn)檢工作。他深入現(xiàn)場查找問題癥結(jié),周密制定整治方案,通過加強(qiáng)日常檢查、潤滑等設(shè)備維護(hù),提高設(shè)備運(yùn)行狀況;利用停機(jī)檢修時間,治理鏈篦機(jī)跑偏問題以及鏈篦機(jī)軸頭擋圈經(jīng)常開焊的現(xiàn)象,減少了鏈篦機(jī)漏料問題;年修期間對鏈篦機(jī)老化變形的蓖床、滑軌進(jìn)行整體更換,并在檢修過程中密切跟蹤各備件的質(zhì)量和組裝尺寸,確保安裝質(zhì)量。通過對鏈篦機(jī)頭、尾輪和上托軸的水平檢查和中心線校正,恢復(fù)設(shè)備設(shè)計(jì)參數(shù)。針對鏈篦機(jī)水冷軸冷卻水管經(jīng)常因內(nèi)部腐蝕產(chǎn)生漏水,影響冷卻效果,他認(rèn)真研究,設(shè)計(jì)出方便可靠的軟連接方法,徹底解決了這一多年的設(shè)備難題。修后的鏈篦機(jī)運(yùn)行十分穩(wěn)定,篦板無脫落,蓖床無跑偏,漏料情況得到徹底解決。之后,郝春雷又解決了鏈篦機(jī)雙層卸灰閥故障率高、備件消耗量大,以及寬皮帶頭輪運(yùn)行狀況差等問題,尤其實(shí)施“寬皮帶頭輪改造”項(xiàng)目攻關(guān),效果非常好,年創(chuàng)效23.4萬元。
郝春雷在點(diǎn)檢實(shí)踐中,通過不懈努力已逐步成長為球團(tuán)行業(yè)鏈篦機(jī)回轉(zhuǎn)窯系統(tǒng)設(shè)備的“土專家”,2014和2015連續(xù)兩年獲得鞍鋼礦業(yè)集團(tuán)技術(shù)能手稱號。